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11月19日上午9時,魯西運營區(qū)在山水廠公司調(diào)度會議室召開陶瓷球技術(shù)交流會。魯西運營區(qū)生產(chǎn)管理室人員,雙鳳、故城、聊城、濱州公司經(jīng)理及生產(chǎn)副經(jīng)理,濟南大學(xué)葉正茂教授等14人參加交流會。會議由魯西運營區(qū)生產(chǎn)管理室主任張世聰主持。
交流會首先由山水廠公司生產(chǎn)副經(jīng)理王勇介紹2#水泥磨、6#水泥磨應(yīng)用陶瓷球的情況和取得的成效。山水廠公司2#水泥磨于2015年2月份開始使用陶瓷球,剛開始出現(xiàn)了臺時下降、出磨細度偏粗的情況。這種情況的出現(xiàn),反應(yīng)了非金屬研磨體在磨內(nèi)應(yīng)用后,物料流速加快,選粉機循環(huán)負荷提高后,磨機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)需要進行相應(yīng)的調(diào)整。面對出現(xiàn)的問題,質(zhì)控室、制成車間和濟南大學(xué)專家組共同研究、集思廣益,結(jié)合研磨體特征、水泥生產(chǎn)品種以及2#水泥磨機參數(shù),根據(jù)選粉機電流和出磨提升機電流變化,采取了一系列的措施和辦法:一是減小磨尾出料篦板縫隙;二是減小隔倉板的篦縫;三是提高二倉的填充率;四是清理一倉,重新級配,降低平均球徑。通過多次試驗和調(diào)整,水泥磨內(nèi)工況逐漸趨于穩(wěn)定,生產(chǎn)P?O52.5品種水泥與使用前相比噸水泥電耗降低8度,水泥顆粒分布、產(chǎn)品質(zhì)量提高、研磨體磨損等各項指標(biāo)均有明顯改善,效果良好。